首次调机遇到最多的问题是线接错了,这时需要你要把机器翻过来,用万用表来测试连线的情况。所以调机的测试顺序很重要,下面是先测试接线来,后测试功能。

新装的机器,先别着急打ABS,先打一些PLA熟悉一下切片软件,因为这两种耗材需要在不同的温度下进行测试,所以首次调机,是按照PLA来进行测试的。如果你切换到ABS,有些项目需要重新校准。

还有就是别着急封箱,先打一个月的PLA,把机器都校准好了,再封箱,不然换零件很麻烦。

在正式打印之前要初步调机,测试的内容有,如果遇到故障,可以结合上一节来进行处理:

  • 常开风扇与可控风扇
    • 风的方向是否正确。
    • 是否正常运行
  • 测试温度
    • 喷嘴温度是否可控
    • 热床温度是否可控
  • 电机是否正常
    • 每个运动的方向是否正常
    • 运行的距离是否大概正常
  • 限位开关是否正常
    • 回到原点进行测试。
    • z 轴的一定的小心,放置距离不当,喷头撞击主板。
    • 如果电机不正常,立即断电。
  • 挤出机测试
    • 加热温度,加料。挤出机是一个难点,不容易控制。后面会专门说挤出机的问题。
  • 调平

1 检查挤出机

检查的内容:

  • 电机转动方向是否正常
    • 方向不对,调整配置文件
  • 电机是否抖动不转
    • 电机抖动,接线问题
  • 挤出机夹子是否拧的太紧
    • 挤出一段耗材,用手摸,如果有齿轮印迹,说明太紧了,时间长了刨出的耗材碎屑会堆积到齿轮上的,影响挤出效果。
  • 校准挤出耗材长度
    • 长度不对,修改配置文件

1.1 检查电机

检查挤出机电机是否能正常转动。

首先:如下图把喷嘴拆除了,然后放一段耗材到挤出机中。

其次修改配置文件保存重启,把挤出机的最低温度修改了,做成冷挤出。

然后,点击界面上的挤出、回抽按钮,看方向是否正常。电机是否抖动。一切正常后,先不要恢复原状,接着进行校准挤出机

1.2 校准挤出机

在第一次打印之前,需要确保挤出机能挤出正确长度的材料。请参考挤出机校准进行校准

挤出机校准完毕后,请恢复原状,并把挤出机最低温度修改成170°。

打印头漏料是一个非常大的隐患,如果你没有安装喷嘴的经验,可以先看看这个预防漏料的安装说明

2 检查轴限位开关

  • 检查限位开关能不能正常触发
    • 不能正常触发的话,检查一下接线。

2.1 通过界面来测试

Mainsail有专门的界面来进行测试。用手分别按着X、Y、Z的限位不松手,点击刷新按钮,看是否出现TRIGGERED

如果在上述的测试中,某一个限位开关的状态是反的(按下时显示 “open”,不按时显示 “triggered”), 请进入打印机的配置文件,找到对应轴的配置,在 endstop_pin: 的设置值前添加或删除“!”,来达到状态取反的目的。 例如:

[stepper_y]step_pin: PD8endstop_pin: PB12 #修改前endstop_pin: !PB12 #修改后...

2.2 通过命令行测试

如果你找不到测试的界面,也可以通过命令行进行测试。

确保 X、Y 和 Z 轴的限位开关都没有被按下,然后通过终端控制台发送命令:

QUERY_ENDSTOPS

终端窗口应有如下返回值 ,如果其中某一个轴的返回值是“triggered”(触发)而不是“open”(打开), 请检查限位开关是否被按下。

Send: QUERY_ENDSTOPSRecv: x:open y:open z:open

接下来,手动按住 X 轴限位开关,再次发送 QUERY_ENDSTOPS 命令,应显示如下返回值。并且继续用相 同的方法测试 Y 轴和 Z 轴的限位开关。

Send: QUERY_ENDSTOPSRecv: x:triggered y:open z:open

3 检查4Z电机

主要问题及解决方法:

  • 电机抖动
    • 请检查接线是否有错误或有松动,用万用表测试一下。或者换一根线测试一下,
  • 4Z方向不对
    • 通过修改配置文件来调整电机方向。
  • 顺便看看皮带是否与底板剐蹭
  • 仔细听4个电机的声音是否一样。

分别发送下面命令,观察相对位置是否:小幅先升后降往复运动

STEPPER_BUZZ STEPPER=stepper_z STEPPER_BUZZ STEPPER=stepper_z1 STEPPER_BUZZ STEPPER=stepper_z2 STEPPER_BUZZ STEPPER=stepper_z3

测试 Z 轴时,对应电机带动的龙门架应该先升后降,否则请 修改电机方向参数。

找到对应轴的配置,在 dir_pin: 的设置值前添加或删除“!”,来达到反向的目 的。 例如:

[stepper_y]step_pin: PD8dir_pin: !PB12 #修改前dir_pin: PB12 #修改后

4 检查XY电机

主要检查点:

  • 是否剐蹭电线
  • 是否抖动
  • 方向是否正确

4.1 检查是否剐蹭电线

先手工检查拖链是否剐蹭喷头的电线。

  • 断电,手工将X归零,然后Y归零,在Y归零的情况下,向左移动X。这样移动的过程,看是否剐蹭电线。
  • 如果剐蹭,请找到原因,进行解决。

常见剐蹭原因

是 PCB 集线板设计的问题。

解决方法

  • 喷头的拖链向外部移动一下。
  • 将垂直的拖链换成裹线管。这个没有试验过。
  • 给 Y 限位垫高(这是没有办法的办法)。见下图

4.2 检查是否抖动

X Y 轴电机的方向没有要求,这里主要看是否正常转动,请分别发送以下命令,通过皮带观察电机应左右微转。

STEPPER_BUZZ STEPPER=stepper_xSTEPPER_BUZZ STEPPER=stepper_y

如果出现抖动,请检查接线是否有错误或有松动,或者换一根线测试一下,用万用表测试一下。

4.3 检查方向是否正确

在测试过程中,为防止因电机方向错误导致的碰撞,可能需要使用急停功能。 紧急停机功能有:

  • 让你的笔记本电脑紧挨着打印机,控制界面上有紧急停机按钮。
  • 关闭电源,一般不要选择个方法,因为这样做可能会损坏 SD 卡上的文件。

发送G28 X,看X是否向右移动,并触发限位开关。如下图第一个图

当AB电机,按照第一张图的方向转动,X才会向右移动。如果移动的方向不对,看下图其他的小图中AB电机的转动方向,来判断是那个电机转动出现了错误,并到配置文件中进行相应的修改。X 对应的 B 电机。 Y 对应的 A 电机

4.4 检查XY 归零

分别发送下面命令,看是否能触发限位开关。

G28 XG28 Y

4.5 撞车测试

XY 归零后,当前的机器是300*300的,用手工移动 300mm 看看会不撞框架。

5 定位热床与原点

5.1 定位热床

这里翻译了voron官方文档的热床定位,按照自己的喜好,打印头的Probe底端与Z限位对齐了。如果你像用喷嘴与Z限位对齐,那么参考原文。

在设置 0,0 点和 Z限位位置之前,需要最终确定 Z限位和热床的物理位置。

**调整Z限位位置,**当打印头处于Y最大位置,Z限位应该在喷嘴(Probe传感器)下面。具体做法如下:

  • G28 X Y使XY归位
  • 只移动X轴,将打印头移动固定Z限位的铝型材上,手工调整Z限位位置,让其位于喷嘴(或Probe传感器)下方。

**调整热床位置,**一旦Z限位限位固定了,应该调整热床了。

  • 使Z限位铜柱距离铝基板约 2-3mm。如果是让Probe传感器来触发限位,这个距离应该是25mm。
    • 这样做的原因是为了让喷嘴刚好处于热床边缘。
  • 测量热床的四周,以确保其居中且与框架的前边缘平行。
  • 拧紧热床螺丝时,先拧紧一个,然后牢固两个螺钉,最后一个松动(加热后在拧紧)。

5.2 定位原点

原点就是(0,0)点。使用 G28 X Y 命令归位 X Y ,然后手动点动控制方向按钮,将喷嘴移到热床的左前角。只要不撞框架就行,离左上角偏离不大大3mm以内,都表示测试通过。

如果遇到下面两种情况,需要进行调整。

5.1.1 非正常情况 1

如果 X Y 的坐标都已经为 0,但喷嘴还没能移动到热床的左前角,就需要调整热床及热床底部的型材的位置,使喷嘴能够在热床左上角的正上方。

如果调整了热床的位置,同时要调整 Z 限位开关,确保喷嘴能 够正常触发 Z 限位开关。

5.1.2 非正常情况 2

如果 X Y 的坐标还没有为 0,但喷嘴已经在热床左上角的上方,就发送 M114 命令得到当前X Y的位置。

如果 X 和 Y 不是 ~0-5mm,修改X Y的position_max 和 position_endstop

# 例如当前是300, 新的数值=300 - M114得到值[stepper_x]position_endstop: 300position_max: 300
[stepper_y]position_endstop: 300position_max: 300

如果您更新了配置文件中的任何内容,请保存配置文件,然后使用 FIRMWARE_RESTART 重新启动 Klipper

6 定义Z 限位位置

这里的重点是一定不要让喷嘴去撞床与Z限位,原因如下:

  • 如果喷限位,打印时候喷嘴上面带耗材,有时候多有时候少,影响精度。
  • 喷嘴是一个消耗品,这样撞来撞去,会损坏喷嘴。
  • 喷嘴那么小,来撞击Z限位开关,容易出现偏差。

6.1 检查喷头位置

这一步检查很重要,做的不好,喷嘴容易撞床。检查的内容如下

  • Probe 底部要比喷嘴高
  • 在Probe 底部压下Z限位开关时,喷嘴离热床有一定距离。(这个不一定,如果热床下的M4垫片很高的话)

说明书上讲 Probe 要下探 6mm,实际上这个数据是不准确的。因为不同喷嘴高度,要下探的距离也不同,例如 E3DV6 的喷嘴比较扁。

这里会出现一个问题,有时候用Probe底座下压Z限位开关时,喷头会撞床,这是因为有些商家没有按照Voron官方的尺寸去制作立柱D位,因为Z限位开关的立柱高度不够,没有提前触发限位,所以只能手工垫高Z限位。

如何检查? 关闭电源,手工测试高度,步骤如下。

  • 验证点1:Probe 底部要比喷嘴高
    • 热床上放一张 A4 纸,降低龙门架,A4 纸与喷头之间有摩擦力,但是 Probe 里热床还有一定距离。
  • 验证点2:在Probe 底部压下Z限位开关时,喷嘴离热床有一定距离。
    • 抬高龙门架,把喷头移动到 Z 限位上面,让 Probe 底部可以触碰到 Z 限位,但是喷头与热床之间的距离大于 A4 纸,两张 A4 纸放在一起都没有摩擦力。

如下图,用 Probe底部来触发Z限位,不是用喷嘴。voron官方是用喷嘴撞Z限位的,我进行了改进)

  • 原因喷嘴太小不容易触发Z轴限位,另外喷嘴容易遗留耗材,这样会提前触发Z限位,造成位置不准确。
  • 用传感器后端撞击,另外不要把Z限位离的热床太近,以免打印的时候,剐蹭到Z限位。

断一次电不容易,在Probe调平的时候,需要【停电手工调平龙门架】,也可以在这步操作时,那水平尺,顺手把龙门架调平了。

6.2 得到Z限位的位置

执行一次 G28 X Y,然后利用控制台点动移动喷嘴的 X 或 Y 位置,直到喷嘴位于 Z 轴限位开关的正上方。

发 送 M114 命令并记录 X 轴和 Y 轴的坐标值。

例如得到的坐标分别是

$ M114X:210.000 Y:300.000 Z:4.000 E:0.000

为了保险起见,可以断电,然后下压,看是否能出发 Z 限位。

6.3 修改配置文件

打开 printer.cfg 文件,在safe_z_home 中记录上一步得到数值,保存并重启。

[safe_z_home]##	XY Location of the Z Endstop Switch##	Update -100,-100 to the XY coordinates of your endstop pin ##	(such as 157,305) after going through Z Endstop Pin##	Location Definition step.home_xy_position:210,286speed:100z_hop:10

7 Probe 调平

在做这步之前,请一定完成了6 定义Z 限位位置 中所有的检查项目。

请注意 PL08 传感器的安装高度,其检测端面不应低于喷嘴,否则在打印过程中会擦碰打印件。也不可过高,应确保每次运行 QUERY_PROBE 时,喷嘴没有接触到热床表面。

7.1 测试Probe低位触发

本次检查主要是为判断配置文件中触发开关参数配置是否正确。

Probe分为常开与常闭,判断你的probe类型很重要,如果把喷头抬的很高,Probe显示触发状态,那需要修改配置文件。

第一步:测试高位时,Probe不触发

回归原点后,手工移动将喷嘴移动到热床中间,并将龙门架升高至少20mm。

输入下面命令查看 probe 状态是否是open

QUERY_PROBE# 如果是open表示这一步测试正确# 如果是triggered ,肯定不对。因为离热床远的很,例如床太远,不能触发,要修改配置文件。

如果不是open的话,通过修改配置文件来改正。

[probe]##	Inductive Probe - If you use this section , please comment the [bltouch] section##	This probe is not used for Z height, only Quad Gantry Leveling##	In Z+ position##	If your probe is NC instead of NO, add change pin to ^PA3
#pin: ^!PA3pin: ^PA3

修改配置文件后,保存重启,并把本步骤重现验证一遍,保证修改的配置文件没有问题。

第二步:测试低位时,Probe被触发

这一步做完后,一定要把喷头抬高,不然后续可能刮花热床

  • G28 然后抬高喷头,并移动到热床上面
  • 输入QUERY_PROBE 显示 open
  • 手工向下移动喷头,下面放个 A4 纸,每移动 1mm,就发送一次QUERY_PROBE

每台机器都不一样,下面举例:刚好Z=0 探头被触发,这时候拿 A4 晃动,没有摩擦力。继续下移。

当移动到Z=-2 时很松 z=-3很紧。 这时候记录下来这个数值。现在没有用,今后可能会有用(实际没啥用,只不过你会知道probe离热床多远的时候,触发了开关)。

7.2 测试probe 传感器精度

本次测试主要是测试Z轴皮带的松紧度不合适,或者出现劣质传感器。

首次测试 probe 传感器,不需要加热喷头和热床,G28 复位后,手工将打印头移到热床的中心,然后发送命令:

PROBE_ACCURACY

此时喷头会自动下降直至 probe 传感器被触发后反向抬升,如此 r 连续探测热床 10 次,并在最后输出一个 标准偏差值,标准偏差应小于 0.003mm在蜘蛛提供的配置文件中samples_tolerance: 0.006,说明voro官方要求的高

如果每次的探测值不稳定或者是呈趋势性的变化,需要检查 Z 轴皮带的松紧度。劣质的传感器也会影响重复探测的精度。例如下面不正常状态下举得例子。

举例:正常

看那个range 0.002500

$ PROBE_ACCURACY// PROBE_ACCURACY at X:212.000 Y:186.000 Z:1.918 (samples=10 retract=3.000 speed=10.0 lift_speed=10.0)// probe at 212.000,186.000 is z=-1.085000// probe at 212.000,186.000 is z=-1.082500// probe at 212.000,186.000 is z=-1.082500// probe at 212.000,186.000 is z=-1.082500// probe at 212.000,186.000 is z=-1.082500// probe at 212.000,186.000 is z=-1.082500// probe at 212.000,186.000 is z=-1.082500// probe at 212.000,186.000 is z=-1.082500// probe at 212.000,186.000 is z=-1.082500// probe at 212.000,186.000 is z=-1.082500// probe accuracy results: maximum -1.082500, minimum -1.085000, range 0.002500, average -1.082750, median -1.082500, standard deviation 0.000750
举例:不正常

看偏差 range 0.042500,这时候要调整皮带松紧度。或者去检查一下传感器了。

案例:

我以前probe的精度是range 0.002500,调整了一次Z轴皮带,精度就到0.2了,没办法重新用声波法校验了一下皮带重新测试就好了。

PROBE_ACCURACY 不稳定的例子如下(预热期间呈下降趋势)。

Send: PROBE_ACCURACYRecv: // PROBE_ACCURACY at X:125.000 Y:125.000 Z:7.173 (samples=10 retract=2.000speed=2.0Send: M105Recv: // probe at 125.000,125.000 is z=4.975000Recv: // probe at 125.000,125.000 is z=4.960000Recv: // probe at 125.000,125.000 is z=4.955000Recv: // probe at 125.000,125.000 is z=4.952500Recv: // probe at 125.000,125.000 is z=4.950000Recv: // probe at 125.000,125.000 is z=4.947500Recv: // probe at 125.000,125.000 is z=4.942500Recv: // probe at 125.000,125.000 is z=4.937500Recv: // probe at 125.000,125.000 is z=4.937500Recv: // probe at 125.000,125.000 is z=4.932500Recv: // probe accuracy results: maximum 4.975000, minimum 4.932500, range0.042500, average 4.949000, median 4.948750,standard deviation 0.011948

7.3 四轴龙门调平(或 Z 倾斜)

Z 轴皮带的松紧程度以及劣质的传感器都会影响到到本次调平的成功。

检查配置文件

在进行 4Z 调平操作之前,先打开 printer.cfg 配置文件,找到 4Z 调平的宏[quad_gantry_level],根据热床 大小调整 4 个探测点的坐标位置,确保探测点都在热床打印区域以内。

[quad_gantry_level]##	Use QUAD_GANTRY_LEVEL to level a gantry.##	Min & Max gantry corners - measure from nozzle at MIN (0,0) and##	MAX (250, 250), (300,300), or (350,350) depending on your printer size##	to respective belt positions
#--------------------------------------------------------------------##	Gantry Corners for 250mm Build##	Uncomment for 250mm build#gantry_corners:#	-60,-10#	310, 320##	Probe points#points:#	50,25#	50,175#	200,175#	200,25
##	Gantry Corners for 300mm Build##	Uncomment for 300mm buildgantry_corners:	-60,-10	360,370##	Probe pointspoints:	50,25	50,225	250,225	250,25
##	Gantry Corners for 350mm Build##	Uncomment for 350mm build#gantry_corners:#	-60,-10#	410,420##	Probe points#points:#	50,25#	50,275#	300,275#	300,25
#--------------------------------------------------------------------speed: 100horizontal_move_z: 10retries: 5retry_tolerance: 0.0075max_adjust: 10
断电手工调平

第一次运行 4Z 调平前,请先用手将龙门的 4 个角高度调至差不多一致。

在断电状态下,拿个水平仪,放在龙门架的几个边上测试一下,然后手工拉松龙门架进行调平。

4Z 在断电情况下,龙门架是否水平跟中心有关系,AB 电机侧比较中,就向下倾斜,所以把龙门架横轴向外移动,就能平衡一下重量。

上图显示没有水平

执行调平命令

先运行一次 G28 归位,然后发送 命令:

G28Quad_Gantry_Level

打印机开始执行 4Z 自动调平动作,喷头从左下角开始采集高度数据,并按逆时针依次探测完 4 个点。每次 探测完,系统会自动计算出一个平均的公差值,并自动调整 4 个角的高度。重复探测 2-3 次,直至公差值小于 retry_tolerance: 0.0075: 的设定值,即完成了 4Z 调平的动作。

例如下面的结果

// Gantry-relative probe points:// 0: 7.409725 1: 7.409725 2: 7.409725 3: 7.407225// Actuator Positions:// z: 7.411513 z1: 7.408900 z2: 7.412050 z3: 7.404687// Average: 7.409287// Making the following Z adjustments:// stepper_z = -0.002225// stepper_z1 = 0.000387// stepper_z2 = -0.002763// stepper_z3 = 0.004600// Retries: 2/5 Probed points range: 0.002500 tolerance: 0.007500

可以看最后一行的Probed points range: 0.002500

注意:果偏差越来越大,请检查是电机的顺序是否正确。如果探测次数超过 5 圈仍未达到预设公差,系统将会报错。Z 轴皮带的松紧程度以及劣质的传感器都会影响重复探测的精度。

8 PID 矫正

首先准备打印PLA耗材,所以下面就按照PLA耗材进行了校准

8.1 热床 PID 校正

G28 归位后,将喷嘴移至热床中心,高出床面约 5-10mm,然后发送命令

PID_CALIBRATE HEATER=heater_bed TARGET=60
#提示结果如下PID parameters: pid_Kp=53.551 pid_Ki=2.479 pid_Kd=289.174The SAVE_CONFIG command will update the printer config filewith these parameters and restart the printer.

它将执行一个 PID 校准程序,将持续约 10 分钟。完成后发送保存命令

SAVE_CONFIG

将自动把参数保存到配置文件中。

8.2 喷嘴 PID 校正

  • 等着喷嘴风扇开始转动了,那个卫生纸,测试一下风扇是不是往里面吸风,因为里面是热端,如果风扇方向反了,通过修改配置文件来调整方向。

先将模型冷却风扇设置为 25%的转速。

M106 S64

然后发送命令,按照200°进行PID

PID_CALIBRATE HEATER=extruder TARGET=200

它将执行一个 PID 校准程序,将持续约 5 分钟。一旦完成,完成后发送保存命令

SAVE_CONFIG

如果想了解用万用表校准温度,可以参考这篇文章

9 热仓中四轴龙门调平

本次按照PLA温度进行调整:热床60° 喷嘴200°。 如果是ABS,按照热床100° 喷嘴240°

运行 G28 命令将打印机归位

第一次在高温下运行四龙门调平,为验证 Probe 传感器能稳定工作,

1、先将热床和挤出头预热,热床预热温度 60C 和挤出头预热温度 200C;

2、预热约 5 分钟后,将喷头移动至热床中心,试运行 PROBE_ACCURACY 。如果 10 次探测数值呈上升 或下降趋势,或标准偏差大于 0.003mm,请再等 5 分钟后再试。需要在读数稳定后,方可运行 QUAD_GANTRY_LEVEL 进行 4Z 调平动作。

重要:因为热床铝板在加热过程中会存在热变形,每次开始打印时记住这一点–从冷机到开始打印通常需 要预热 10-20 分钟,以确保温度稳定下来,热床加热变形稳定后,再执行打印工作。(这一点需要验证一下,我将热床加热的温度从10分钟调整到3分钟,这样可能会加速热床变形)

10 Z 复位偏移调整

对 Z 复位偏移的调整,其实就是是调整 Z 轴在高度为 0 时,喷嘴距热床的高度,他关系到打印时,首层的高 度是否正确,料丝是否能良好的粘附在热床上。

10.1 加热机器

在做此项操作前,请将挤出机设置为 200C,热床加热至 60C,预热 5分钟后开始以下操作。

SET_HEATER_TEMPERATURE HEATER=heater_bed TARGET=60SET_HEATER_TEMPERATURE HEATER=extruder TARGET=220

已经要加热:我测试过,冷床是:1.710 ,热床:1.630,相差了近0.08mm。

10.2 前期准备

xyz 归零,然后四轴龙门调平。将喷嘴移到床的中央(如果尚未移动),清除床网

#xyz 归零 四轴龙门调平G32
# 将喷嘴移到床的中央(如果尚未移动)G1 X150 Y150 F6000
# 清除床网BED_MESH_CLEAR

10.3 手工调平

运行下面命令,

Z_ENDSTOP_CALIBRATE
  • 在热床上方一张 A4 纸
  • 点击最下一行的-1按钮,让喷嘴下移,并晃动 A4 纸,看是否有摩擦。
  • 这样分别用向上或向下的按钮来移动瓶嘴,直至喷嘴接接触到 A4 纸,用手抽拉A4纸有轻微阻力。

10.4 保存结果

点击ACCEPT按钮 ,然后执行下面命令 , 将自动把参数保存到配置文件中。

G28SAVE_CONFIG

会将原先的config.cfg文件备份,然后修改一下,修改的内容如下图

**重要提示:**在保存完参数后,马上执行 G28 复位,使喷头离开热床表面,以免烫坏 PEI 膜。 如果在执行过程中出现报错(越界),一般是由于 Z 限位传感器的的轴太长,可能会在打印过程中卡住打印 头。最好切割轴,使其与 PEI 的表面平齐。

如果有时间,在这里可以执行一下bed mesh

11 动态微调 Z 轴高度

这部分内容在首层校验中用到

打印过程中,可以使用工具面板上的 Z 偏移微调按钮来动态调整喷嘴的高度

如果希望系统一直使用当前高度,可以将当前的偏移值累加到原有的偏移值上。在配置文件最底部找到 Z 复位偏移值

#*# <---------------------- SAVE_CONFIG ---------------------->#*# DO NOT EDIT THIS BLOCK OR BELOW. The contents are auto-generated.#*##*# [stepper_z]#*# position_endstop = 7.25

New Position = Old Position – Z 偏移(上图中)

请注意,position_endstop 值越大,喷嘴将更接近热床。

举例: New Position = Old Position(7.25)-Z 偏移 (-0.005) = 7.25 + 0.005=7.255

myxiaowu

作者 myxiaowu

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